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电厂电除尘器大修总结
总结是事后对某一阶段的学习或工作情况作加以回顾检查并分析评价的书面材料,它可以帮助我们总结以往思想,发扬成绩,不如我们来制定一份总结吧。总结怎么写才不会流于形式呢?以下是小编为大家收集的电厂电除尘器大修总结,希望对大家有所帮助。
电厂电除尘器大修总结 1
20XX年度我厂#3机组大修工作自9月13日开始,这次大修是脱硫除灰分部成立以来的第一次大修,在分部的带领下,我除尘班全体职工统一思想,认清形式,本着规范化大修、标准化大修及应修必修、修必修好的原则,经过22个日夜的`辛勤工作,大修任务已圆满完成。经过各项调试、试运转、冷态验收,各项参数均已达到设计要求,符合大修质量标准。现将本次#3炉电除尘器大修前的设备状况、本次检修内容及修后验收情况汇报如下:
一、大修前设备状况分析:
#3炉电除尘器是由上海冶金矿山机械厂制造,烟气流通面积288㎡,阴极形式为一、二电场RS芒刺线,三、四电场螺旋线,阳极形式均为480C型极板,正负级间距一、二电场400㎜,三、四电场438㎜,由江都机械安装公司于2001年9月改造安装。这次大修也是#3炉电除尘器自改造安装以来第一次大修,5年来历次小修只是局部更换磨损严重的部位,其中主要频繁加固更换的重点是阳极振打锤臂,本次大修前由于运行周期较长除尘器内部多处部件已严重受损,经检查发现主要缺陷有:
1.甲、乙侧二电场各有一根阴极芒刺线线体开裂松动,甲、乙侧三、四电场阴极螺旋线积灰较多。
2.甲、乙阳极板定位固定角铁局部开裂、脱落,阳极板积灰较多。
3.甲、乙侧#1阴极振打竖轴、轴承装置及大、小拨轮传动装置均磨损严重。
4.受烟温、气流等影响,乙侧#1阴极振打竖轴瓷轴连接同心度偏差较大,造成拨叉频繁断裂。
5.甲、乙侧一、二电场阴阳级振打锤臂磨损严重,振打承击砧部分脱落,焊缝开裂。
6.甲、乙侧二电场阴极振打锤臂磨损严重,其他电场部分磨损。
7.甲侧#1、乙侧#4阳极振打减速机偏心轴承磨损,手盘动有卡涩现象。
二、本次大修技术措施及施工方法:
1.阴极板线系统检修
更换甲、乙侧二电场开裂松动芒刺线,更换后级线保持平直,松紧度适宜,同一平面内不平度<10mm,级距误差均≯±6mm。各连接夹板、线夹螺栓齐全、紧固,并加止退焊点。甲、乙侧三、四电场螺旋线经检查无松弛,挂钩处无电蚀情况,间距一致。
2.阳极极板定位系统
对所有电场阳极定位角铁脱落得部分进行修复,加固焊缝,调整定位间隙,使其对应得阳极板座自由悬挂,无卡涩、抱死现象。各级距保持≯6mm,连接夹板螺栓齐全,并加止退焊点。
3.阴极振打轴传动系统
甲、乙侧#1阴极振打传动竖轴系统整体拆除,更换所有轴承装置,大、小拨轮,调整了原竖轴与瓷轴得同心度偏差。更换后得传动轴系统大、小拨轮对接灵活,轴承完好,瓷轴与轴得不同心度≯1mm,各部螺栓可靠,紧固止退。各振打轴弯曲度≯±5mm,大轴下垂度≯5mm,大轴与支撑架同心,误差≯8mm。
电厂电除尘器大修总结 2
一、工作概况
本年度,我团队负责的电除尘系统在XX工厂稳定运行,有效处理了来自生产线的烟尘排放,确保了排放标准达标,为公司环境保护目标的实现做出了积极贡献。期间,我们重点关注了设备效率提升、故障预防与快速响应机制的建立,以及操作人员技能的培训与提升。
二、主要工作成果
效率提升:通过精细化调整高压供电系统参数,电除尘效率较去年提高了5%,平均除尘效率达到了99.7%,远超国家环保排放标准,有效减少了大气污染物排放。
预防性维护:实施了全面的预防性维护计划,包括定期检查电极、振打装置及绝缘部件,及时更换磨损部件,有效降低了因突发故障导致的停机时间,年故障率下降了30%。
技术改造与创新:引入了智能监控系统,实现了对电除尘器运行状态的实时监测和数据分析,提前预警潜在问题,提升了运维的智能化水平。此外,对放电极结构进行了局部优化,进一步提高了除尘效率。
团队建设与培训:组织了多次专业技能培训和安全生产教育活动,增强了团队成员的操作技能和安全意识,团队整体技术水平显著提升,有效保障了电除尘器的高效稳定运行。
三、面临挑战与应对措施
挑战:面对原材料质量波动导致的烟尘特性变化,初期出现了除尘效率短暂下降的问题。
应对措施:迅速调整电场参数,同时加强与生产部门的沟通,优化源头控制,确保烟气性质稳定,有效解决了问题。
挑战:部分老旧部件因长期运行出现性能衰减。
应对措施:制定了分阶段的设备更新计划,并在预算允许的'情况下优先替换关键部件,确保设备长期稳定运行。
四、未来工作展望
持续优化:将继续探索更高效的电除尘技术,如改进电晕放电性能,以进一步提升除尘效率和降低能耗。
智能化升级:深化智能化、自动化改造,利用大数据分析预测设备故障,实现更加精准的运维管理。
人才培养与团队发展:加强与高校及研究机构的合作,引入新技术新理念,提升团队的专业技术水平和创新能力。
总结而言,过去一年,我们在电除尘器的运行维护工作中取得了显著成绩,但也认识到存在的不足和面临的挑战。未来,我们将继续秉承技术创新和服务至上的原则,不断提升电除尘系统的性能和效率,为实现绿色生产和可持续发展贡献力量。
电厂电除尘器大修总结 3
一、工作概况
本年度,我部门负责的电除尘系统运行稳定,有效保障了生产过程中的烟尘排放达标,为公司环境保护目标的实现奠定了坚实基础。全年累计处理烟气量达XX亿立方米,平均除尘效率达到XX%,远高于环保部门规定的标准,有效降低了大气污染,提升了企业社会责任形象。
二、运行管理
日常监控与调整:实施24小时在线监测,定期检查电场电压、电流等关键参数,确保电除尘器运行在最佳状态。通过实时数据分析,及时调整电源参数和振打频率,解决了XX次因粉尘特性变化导致的除尘效率下降问题。
预防性维护:制定了详细的维护计划,包括高压部件的定期检查、绝缘子的清洗、振打装置的润滑等,有效预防了重大故障的发生。本年度共完成预防性维护XX次,减少了计划外停机时间,提高了设备可用率。
三、技术改进与优化
性能提升项目:引入了先进的智能控制算法,对电除尘器的'运行参数进行动态优化,根据烟气成分和负荷变化自动调节,实现了除尘效率平均提高XX%。此外,通过改造收尘极板结构,减少了二次扬尘现象,进一步提升了净化效果。
能耗管理:实施了电除尘器节能改造项目,通过更换高效节能的电源设备和优化供电策略,年节约电量约XX千瓦时,降低了运营成本,符合公司节能减排的发展战略。
四、团队建设与培训
技能培训:组织了多次专业技能培训和安全教育活动,内容涵盖电除尘原理、设备操作维护、故障诊断与排除等,有效提升了团队的专业技能和应急处理能力。
团队协作:加强跨部门沟通与协作,建立了快速响应机制,确保在遇到紧急情况时能够迅速联动,有效缩短了故障处理时间。团队凝聚力和工作效率显著提升。
五、面临的挑战与展望
尽管本年度取得了显著成绩,但仍面临一些挑战,如部分老旧设备的升级改造需求、新型污染物处理技术的研究与应用等。未来,我们将继续关注行业动态,加大技术创新力度,探索更高效、更环保的除尘技术,同时强化团队建设和人才培养,为实现更高水平的环境治理目标不懈努力。
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